日前,記者從南芬選礦廠了解到,今年以來,該廠發(fā)動干部職工針對生產(chǎn)經(jīng)營難題集思廣益提合理化建議,經(jīng)過測算、分析,可行性、操作性強的合理化建議立即組織實施。目前,該廠根據(jù)職工合理化建議在二選車間和四選車間實施的工藝技術改造,為提升質量、降低成本帶來無窮活力,預計年可降低成本950萬元。
近年來,隨著原礦產(chǎn)量的不斷增加,以及原礦性質的不斷變化,該廠現(xiàn)有的選礦規(guī)模和選礦工藝已遠遠不能滿足生產(chǎn)的需要。選礦人逐步認識到,加大技術改造力度,優(yōu)化系統(tǒng),最大限度地發(fā)揮原有設備的潛能,是提高產(chǎn)能、提升質量、降低成本的關鍵。為此,他們依靠自身力量,圍繞提高原礦處理能力、提高金屬回收率和提高鐵精粉品位等重點工作展開技術攻關,使選礦工藝在創(chuàng)新中不斷得到突破。
四選車間主廠房磨礦系統(tǒng)以前運行是8臺一次磨礦和7臺二次磨礦,由于二次磨礦系統(tǒng)能力不足,將部分篩上量和中礦通過800米長管路輸送到鐵紅廠房進行處理,而鐵紅磨機是φ2300×3000
球磨機,比較小,處理過程中能力不足,對精礦粒度、質量都有限制。隨著露天礦石中北山過渡類型礦逐漸增多,該部分礦石結晶粒度比較細,屬于難磨難選礦石,依靠單一磁選流程回收量有限。為解決這一問題,該廠決定將北山礦集中給四選車間大選廠房進行集中處理,利用大選φ3600×6000球磨機,集中處理北山礦石。這樣一來,大選二段磨礦能力還有富余,可以將主廠房兩臺一次磨礦的一段磁選精礦給大選二次磨礦,停止鐵紅運行。
這一項目是在保證正常設備運行、維護、檢修的前提下組織實施的,參與人員全部是四選車間的干部職工。在改造過程中,該車間充分發(fā)揮職工的智慧,對改造方案、設備型號、管路走向、流程設計等技術問題,廣泛征求意見和建議,共同研究、探討解決。
四選車間主任馬斌杰介紹說,該項目制作了30米給礦溜槽、大小方箱4個、支架20個,安裝
磁選機1臺、渣漿泵2臺、電機2臺,拆除脫水槽2臺,鋪設159mm管路400米、219mm管路60米、75平電纜700米等,大部分工作量是高空作業(yè)和平臺下作業(yè),起吊設備用不上,只能用人工進行搬運工作,職工們利用工余時間連班作業(yè),平均每天3小時,用22天完成了改造任務,比計劃提前一天試轉成功,投入使用。在這次改造中,他們還將多年廢舊的礦漿池重新利用,有效地降低了工程改造費用。
在四選車間改造的同時,該廠還組織實施了二選車間的改造。經(jīng)現(xiàn)場實地考察,多方研究,最終確定改造方案,新鋪設兩條共計212米的管路,安裝渣漿泵兩臺,將二選車間精礦直接導入紅礦15米內(nèi)。在改造過程中,負責施工的三選車間抽調(diào)車間骨干職工及技術人員12人,在相關車間和單位的配合下,克服工期短、人員少、天氣炎熱、現(xiàn)場情況復雜等諸多不利因素,最終用11天時間保質保量完成了改造任務。
據(jù)測算,南芬選礦廠今年實施的這兩項工藝技術改造,總投入資金不足70萬元,所創(chuàng)造的效益卻是投入的近14倍。據(jù)保守估算,四選車間工藝改造后,由于利用大選二次磨礦富余能力、停止鐵紅設備運行,預計年可節(jié)約運行成本800萬元。二選車間工藝技術改造后,可降低成本150萬元。