今年以來,末煤灰分一降再降,由年初的26%降到23%,再到現(xiàn)在的22%,用戶對商品煤質量提出了更為苛刻的要求。
為確保外運煤炭批批合格,晉煤集團寺河礦全程全方位把控煤炭質量,從生產源頭、煤炭洗選再到外運裝車,明確責任,嚴格考核,用過硬品質贏得客戶信賴。
追本溯源,不讓次品從源頭流出
困擾綜采隊組煤質的主要是含矸率。
為有效控制煤炭的含矸率,綜采隊嚴格控制巷道高度,防止割底割矸。“在工作面回采過程中遇到大塊矸石時,我們會在工作面或順槽皮帶上及時撿出,其他鐵器等雜物也逃不過我們的‘火眼金睛’,200毫米以上的大塊矸石絕不允許進入主運煤系統(tǒng)。”綜采一隊技術員張云昆說。
不僅如此,綜采隊的崗位司機還配備有大錘、撬棍、風鎬等專用工具,以便發(fā)現(xiàn)大塊矸石及時處理。
為從源頭上控制煤炭水分含量,綜采隊和掘進工作面現(xiàn)堅持使用噴霧灑水,工作面各轉載點、機組堅守“開機灑水、停機停水”的原則,保證出煤系統(tǒng)的干燥。
為有效控制塊率,綜采隊采煤機在割煤過程中,嚴格控制機組牽引速度,力求提高塊率,各轉載點加裝擋煤皮或擋煤板等緩沖裝置減少塊率損失。
掘進隊組則嚴格控制掘進機在割煤過程中機組的牽引速度和
破碎機錘頭的高度,確保塊率不損失。
精益求精,讓每一個洗選工藝盡善盡美
井下隊組從源頭上保證煤質,選煤廠則通過嚴控每一個洗選加工環(huán)節(jié),確保煤的各項指標滿足客戶的“嚴苛”要求。
針對客戶對煤的限上提出的新要求,選煤廠第一時間采取行動,將東、西主井固定篩進行更換,并嚴格執(zhí)行篩上煤全部進入破碎機進行破碎的工藝流程,徹底杜絕塊煤限上超標問題。與
此同時,為有效降低塊煤限下,選煤廠分級車間同步開展工藝改造項目,通過擴大篩網(wǎng)孔徑,有效降低塊煤限下。
為減少塊損,選煤廠一方面積極在生產環(huán)節(jié)進行改造,恢復1210C機頭溜槽,使西井原煤不入混煤場或煤山,直接通過2101皮帶進入分級車間,減少原煤落地、返煤過程中的塊率損耗。
另一方面,為減少高落差造成的塊率損失,混煤場司機堆煤落差嚴格控制在2米內,緩沖倉倉位不得低于40%,有效減少塊煤高落差落煤的塊率損耗。
而為實現(xiàn)精確配煤,選煤廠積極開展寺河礦選煤廠精確配煤系統(tǒng)的改造與應用項目研究。項目將給煤機與在線煤質分析儀二者結合起來,不但使動態(tài)監(jiān)測煤的灰分、水分、硫分成為可能,更形成了選煤廠自動化精確配煤系統(tǒng),使得指導生產的配煤過程更加精確,裝車質量得到很大的提高,避免了產品質量不合格和產品質量過剩的問題,提高了產品回收率,使煤炭資源得到了合理利用。
自我對標,確保車車都是“放心煤”
“今天,咱們來學習一下礦上最新下發(fā)的《寺河礦原煤煤質過程管理規(guī)定》。”班前會上,連采一隊技術員小侯對大家說道。
《規(guī)定》讓寺河礦原本處于制度空白的煤質管理更加趨于合理和完善,讓煤質考核變得有章可循。
《規(guī)定》下發(fā)后,調度室每旬都會對回采、掘進頭面分別進行6次和3次煤質測定,由選煤廠負責對提取的煤樣進行灰分、水分、揮發(fā)分等項目的檢驗,并填寫質量報表,上報調度室,確保達到煤質標準。
為加強和規(guī)范寺河礦煤質管理,避免出現(xiàn)煤質商務糾紛,提高該礦商品煤的市場競爭力,選煤廠針對自己生產實際,制定《選煤廠煤質管理考核制度》,考核細則有22條,涉及原煤、分級、主洗、配煤、外運裝車等各個環(huán)節(jié),力爭做到篩末煤符合相關煤質標準。
“淘盡黃沙始見金”,寺河礦嚴把源頭煤質關,完善洗選工藝,加大考核力度、實現(xiàn)自我對標,保證了煤質管理“一條龍督查”無盲區(qū),真正做到了強化煤質管理常抓不懈。