冀中能源峰峰集團馬頭洗選廠強化洗選設(shè)備管理提質(zhì)增效
2016-01-28來源:環(huán)球破碎機網(wǎng)
2015年以來,冀中能源峰峰集團馬頭洗選廠在面對入洗原煤礦井多、煤質(zhì)灰分高、洗選差異大等困難的情況下,從質(zhì)量監(jiān)督、原煤調(diào)運、生產(chǎn)操作三方面入手,全力抓好煤質(zhì)的各項管理,不斷提高煤炭“含金量”,精煤回收率達到56.08%,比考核提高了2.68%。
自煤炭市場經(jīng)濟不斷下滑以來,集團公司對精煤加工費的考核也是一壓再壓,由原來的90元/噸精煤降到85.5元/噸精煤,在如此低成本加工費的情況下,只有提高精煤回收率,產(chǎn)品效益最大化,才能達到提質(zhì)增效的目的。例如每提高精煤回收率1%,就可多生產(chǎn)精煤7萬噸,按照85.5噸/精煤加工費計算,可創(chuàng)造經(jīng)濟效益598萬元。
該廠從抓原煤質(zhì)量入手,全力實施“全員、全方位、全過程”的煤質(zhì)管理方法,在對煤質(zhì)考核中增加用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋內(nèi)容,并針對入洗原煤煤質(zhì)波動較大、配煤難度高這一情況,堅持做到車車采樣、車車化驗,并完善入廠原煤的質(zhì)量追蹤檢查細節(jié)。調(diào)度室根據(jù)質(zhì)檢報告第一時間適時調(diào)整配煤比例,實現(xiàn)原煤配比方案最優(yōu)化。該廠成立了原煤調(diào)運攻關(guān)小組,每月采用“倒推法”將調(diào)運計劃進行層層分解,合理調(diào)運,積極與原煤礦、運銷分公司及鐵路站點之間加強聯(lián)系,協(xié)調(diào)各原煤礦的調(diào)運任務(wù)。為確保原煤順利入廠,動態(tài)掌握每勾發(fā)出車次開車、到站、上礦、回廠的情況,并按每班實際生產(chǎn)需要發(fā)出車輛。同時要求卸車組將受煤坑篦子上的雜物、石塊清理干凈,嚴防雜物進入洗煤系統(tǒng)影響煤質(zhì),從源頭上減少雜質(zhì)含量,為提高精煤回收率提供保證。
該廠強化現(xiàn)場管理,洗選車間通過嚴格開停車順序,加強設(shè)備管理,強化密控工對各項指標參數(shù)的記錄,并依據(jù)原煤入洗量的變化,及時指導浮選工操作,在浮選狀態(tài)差時,及時調(diào)整加藥量、充氣量等各種有利措施,提升產(chǎn)品質(zhì)量,同時針對冬季水分偏高,密切關(guān)注設(shè)備工況,尤其是壓榨和反吹的使用情況,強化對壓濾機的濾板、濾布、濾咀等相關(guān)部件的維修工作,利用停車時間徹底清除弧形篩上雜物,對損壞的篩網(wǎng)進行墊片修補,保證了精煤回收率,全面提高了產(chǎn)品的各項指標,重介精煤單機灰分合格率完成81.75%,較廠考核提高16.75百分點,浮選精煤灰分合格率達到80.02%,壓濾尾煤灰分合格率97.92%,壓濾尾煤平均灰分56.12%,浮選精煤水分合格率97.14%。
責任編輯:宋欣
環(huán)球破碎機網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:(點擊查看)
