在破碎二氧化硅含量較高的石頭時候,如果采用傳統(tǒng)的錘式破碎機,對破碎機的耐磨件損耗非常大,平均20天換一副錘頭,耐磨件的損耗費用占采石場廠總成本的70%,因此,降低對破碎機耐磨件的損耗,提高產(chǎn)品粒度的細(xì)度,可提高效率,降低能耗,減少成本,采用高效節(jié)能破碎設(shè)備是采石場制砂的的主要途徑。

十堰原有制砂生產(chǎn)線,大量細(xì)砂加淤泥進(jìn)入沉淀池
十堰采石場的制砂作業(yè)原來為普通PC50型型錘式破碎機為主的生產(chǎn)線,以及新建時產(chǎn)1000噸/小時機制砂生產(chǎn)線,其中老采石場主機采用PC錘式破碎機,功率75KW,產(chǎn)量為40噸/小時,最大進(jìn)料粒度400mm。其中新建制砂生產(chǎn)線采用PJ反擊破碎機為主機功率為132KW,產(chǎn)量為150噸/小時,最大進(jìn)料粒度為600mm。與十堰原來的采石場使用的PC50錘式破碎機相比,使用新型PJ反擊式破碎機不僅產(chǎn)量更大,而且進(jìn)料粒度更大,產(chǎn)品粒度更細(xì),更好的完成礦石中制砂細(xì)碎工作。

中意礦機設(shè)計日產(chǎn)3000方制砂生產(chǎn)線
礦石性質(zhì):十堰礦山的石頭屬于數(shù)萬年前造山運動,河床隆起形成,所以該山上有30%的細(xì)砂和大量的土質(zhì),礦石中主要有石英、正長石等,二氧化硅含量非常高,對破碎機耐磨件損耗非常大。

制砂生產(chǎn)線中的強力渦旋反擊破碎機設(shè)備
十堰老采石場采用的設(shè)備為湖北當(dāng)?shù)匾患?a href='http://www.chezhuml.cn/' target='_blank'>破碎機廠家的設(shè)備,該廠家設(shè)計的生產(chǎn)工藝為:物料進(jìn)入給料機,被送往皮帶機送往PC50錘式破碎機,經(jīng)錘式破碎機破碎的骨料被皮帶機送往2060圓振動篩,篩出4.75-31.5等3種規(guī)格的骨料。大于31.5mm的碎石經(jīng)皮帶機返回錘式破碎機,小于4.75的mm的沙子由于含泥量大,進(jìn)入螺旋洗砂機清洗,但是0.2mm以下的沙子大量流失,造成細(xì)砂流失嚴(yán)重,由于該采石場的沙子和碎石是被當(dāng)?shù)馗咚俟愤x為砂石骨料供應(yīng),細(xì)砂流失,造成混凝土骨料級配不合理,而且由于客戶的原礦石中含有大量的沙子和泥土,直接進(jìn)入錘式破碎機,錘式破碎機工作很多都是空行程,產(chǎn)量也達(dá)不到,客戶對此非常煩惱!

日產(chǎn)3000方的制砂生產(chǎn)線生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)細(xì)砂
總結(jié)原來生產(chǎn)線的三大弊端:1.產(chǎn)量達(dá)不到客戶的預(yù)期日產(chǎn)1000方;2.45%的細(xì)砂流失嚴(yán)重,造成骨料級配不合理,采石場沉淀池淤積嚴(yán)重!3.采用主破碎設(shè)備為PC錘式破碎機,耐磨件損耗嚴(yán)重!
中意礦機給客戶設(shè)計的第二條日產(chǎn)3000方的機制砂生產(chǎn)線,生產(chǎn)線流程為:物料由給料機直接進(jìn)入篩子,加噴水裝置,小于4.75mm的砂子直接篩分出來,不再進(jìn)入破碎機,由一條皮帶機送往洗砂機清洗。大于4.75mm以上的物料進(jìn)入PJ1313反擊破直接破碎,破碎出來小于4.75mm的砂子直接進(jìn)入輪斗洗砂機清洗,再經(jīng)過細(xì)砂回收系統(tǒng),把小于0.2mm的砂子實現(xiàn)完全回收。
該生產(chǎn)線采用主機設(shè)備PJ反擊式破碎機,改破碎機采用石打石破碎原理,讓物料實現(xiàn)自擊破碎,讓骨料粒型按照自身紋理破碎,使產(chǎn)品粒度更加呈立方體,并且減少對耐磨件的損耗。由于該破碎機的板錘能正反兩面使用,由原來的PC錘式破碎機錘頭20天更換一套,變成現(xiàn)在的6個月?lián)Q一套,大大減少了客戶的成本!采用細(xì)砂回收裝置,把小于0.2mm以下的沙子完全回收,實現(xiàn)泥沙分離,增加產(chǎn)量30%!
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