河南淅川中聯(lián)水泥有限公司 4 500t/d 生產(chǎn)線,窯尾煙氣治理采用 CBMP560-2×3 低壓長(zhǎng)袋脈沖除 塵器,配套濾袋采用耐高溫玻纖覆膜。生產(chǎn)線調(diào)試正常后于 2008 月 6 月正式運(yùn)行,該除塵器隨同生產(chǎn)線運(yùn)行幾個(gè)月后,風(fēng)道積灰、焊縫開裂、濾袋開始出現(xiàn)破損,煙囪冒灰嚴(yán)重。更換濾袋數(shù)次,問題沒有從根本解決。 濾袋仍然繼續(xù)破損,嚴(yán)重影響生產(chǎn),同時(shí)污染環(huán)境。為此對(duì)其進(jìn)行了改造。
1 在線清灰改為離線清灰方式
原為在線清灰,氣流上升速度和灰塵下降速度相反,有些灰塵顆粒直徑很小,尤其是 5μm 以下,氣流上升時(shí)頂住這些灰塵無(wú)法下落,形成二次揚(yáng)灰,附著在相鄰濾袋表面,清灰不徹底效果不好,造成阻力上升,設(shè)備運(yùn)行時(shí)阻力大,清灰壓縮空氣壓力高,清灰次數(shù)增加,對(duì)濾袋壽命有一定影響。
采用離線清灰,停掉一個(gè)室離線清灰,解決了二次揚(yáng)塵帶來(lái)的問題。
由于設(shè)備本身配有 12 個(gè)提升閥和 12 個(gè)進(jìn)風(fēng)手動(dòng)蝶閥,在每個(gè)袋室中間增加隔板,將原來(lái) 6 個(gè)大室分成 12 個(gè)小室,即將 CBMP560-2×3 改為 CBMP280-2×6。 再?gòu)碾娍馗脑欤瑢?shí)現(xiàn)離線清灰,并且保留原來(lái)清灰功能。過濾風(fēng)速由原來(lái) 0.84m/min 提高到 1.02m/min(凈過濾風(fēng)速)。
2 耐高溫玻纖覆膜濾料改為耐高溫復(fù)合濾料
2.1 耐高溫玻纖覆膜濾料存在的問題
該覆膜厚度 0.5μm 左右, 不耐折、不耐磨。 在運(yùn)輸、安裝時(shí)或花板口有毛刺時(shí)易刮傷,造成濾袋破損。
氣體濕度影響:玻纖濾袋吸濕后,含堿玻纖中堿成分水溶解,造成玻纖表面浸蝕,并造成覆膜脫落,其強(qiáng)度會(huì)降低,影響壽命。 因此控制煙氣高溫的同時(shí)濕度也要嚴(yán)格控制。 由于干法窯窯尾除塵器是混合工況,大量生料磨廢氣進(jìn)入,加上系統(tǒng)漏風(fēng),進(jìn)入除塵器廢氣濕度很難控制,造成水氣在濾袋表面凝結(jié),也會(huì)影響濾袋壽命。
在線清灰時(shí),噴吹壓力高,濾袋折彎率大,同時(shí)在高壓氣體作用下纖維錯(cuò)動(dòng),壓力越高,錯(cuò)動(dòng)接觸面的摩擦力越大,濾袋壽命縮短。
2.2 耐高溫復(fù)合濾料的優(yōu)點(diǎn)
經(jīng)綜合考慮濾袋材質(zhì)的耐折耐磨性能、 過濾精度、水解性、經(jīng)濟(jì)性,以及設(shè)備運(yùn)行阻力低,清灰次數(shù)少,清灰效果好,使用壽命長(zhǎng)等因素,最終選用國(guó)內(nèi)針對(duì)水泥干法窯窯尾除塵器開發(fā)的新型耐高溫復(fù)合濾料。
耐高溫復(fù)合濾料由超細(xì)增強(qiáng)玻璃纖維 、P84、PTFE 和 Nomex 復(fù)合后,采用專用配方浸涂處理。 與覆膜濾料比較提高了濾料的抗酸堿性,抗水、抗氧化性,耐磨耐折性,延長(zhǎng)了濾料的使用壽命。同時(shí)過濾阻力低,透氣性好,透氣量達(dá) 8~12m3/(m2·min)。 涂層濾料通過表面過濾積塵,壓降低,節(jié)省風(fēng)機(jī)電耗,減少清灰次數(shù)并延長(zhǎng)清灰周期,有效降低了設(shè)備的投資及運(yùn)行費(fèi)用;過濾效率高,表面光滑且易于除灰,摩擦系數(shù)低,清灰時(shí)的剝離性好;耐化學(xué)腐蝕性好,耐高溫,連續(xù)耐溫高達(dá) 220℃,瞬間可達(dá) 250℃;對(duì)潮濕和黏性粉塵,不黏結(jié)、糊袋;涂層表面光滑及憎水性好,即使有潮濕粉塵黏結(jié),在清灰外力的作用下,也容易脫落,保持過濾阻力平穩(wěn)。
3 更換袋籠
3.1 存在問題
1)原袋籠制作精度差,很容易引起濾袋磨損。 設(shè)備運(yùn)行一段時(shí)間后袋籠表面腐蝕,容易造成袋籠與濾袋黏結(jié)而損壞。2)袋底到第一個(gè)加強(qiáng)環(huán)距離 150mm,加強(qiáng)環(huán)間距離 220~250mm,造成袋籠剛性差。 安裝后濾袋與袋籠同軸度、垂直度無(wú)法保證。 濾袋底部與袋籠或與箱體壁接觸產(chǎn)生摩擦。 濾袋在這些部位容易破損。
3.2 改造措施
1) 改造后,加強(qiáng)袋籠的剛性, 采用 Φ3.8mm 縱筋 16 根,Φ4mm 加強(qiáng)環(huán)筋,間距 150~180mm,袋籠規(guī)格:Φ155mm×6170mm,頂部采用“Π”形護(hù)管,保證噴吹時(shí)與濾袋的垂直度和同軸度。
2)袋籠表面由鍍鋅處理改為有機(jī)硅噴涂處理,鍍層牢固、耐磨、耐腐蝕、光滑,避免袋籠表面銹蝕,保證濾袋更換順利。
3)鍍層厚,可消除袋籠加工時(shí)缺陷。
4 灰斗加裝均風(fēng)板
每個(gè)室灰斗采用分布葉片, 達(dá)到一次均風(fēng)的目的,以保證含塵氣體均衡進(jìn)入各個(gè)濾袋,同時(shí)粉塵與葉片撞擊,形成紊流,在重力作用下,大顆粒下降到灰斗。 同時(shí)避免局部氣流速度過高而引起濾袋過早損壞。
使用均風(fēng)板,在灰斗進(jìn)風(fēng)口形成一個(gè)“虛假的地板”見圖 1,使氣流向下流動(dòng)達(dá)到最小限度。 更重要的,還有一組葉片用來(lái)使氣流向上流向過濾區(qū)域。 其結(jié)果使氣流及粉塵的分布達(dá)到一致,延長(zhǎng)濾袋壽命。每個(gè)室灰斗加 L 型均風(fēng)板 4 條和 I 型均風(fēng)板 2 條,達(dá)到二次均風(fēng)的目的,見圖 2。
5 更換 PLC 控制柜
PLC 控制柜要求具有離線清灰和在線清灰控制功能,二者可互相轉(zhuǎn)化,保留原來(lái)控制柜其它功能。設(shè)備運(yùn)行時(shí)隨時(shí)可以停掉一個(gè)室,其它室仍然按自動(dòng)清灰程序進(jìn)行。
同時(shí)增加檢漏裝置(即在每個(gè)室安裝差壓器),根據(jù)差壓變化,判斷是否有破袋情況,如有報(bào)警,通知維修人員及時(shí)更換濾袋。也可實(shí)現(xiàn)差壓控制清灰系統(tǒng), 減少噴吹次數(shù),延長(zhǎng)濾袋壽命。
6 增加在線檢修功能
在灰斗中間加隔板直到灰斗下料口(隔板下端到下料口距離 500mm),檢修時(shí),關(guān)掉進(jìn)風(fēng)口調(diào)風(fēng)閥,出風(fēng)口提升閥關(guān)閉,倉(cāng)室完全獨(dú)立離線。 灰斗用料密封(正常運(yùn)行時(shí)灰斗儲(chǔ)存灰粉高度是灰斗總高度 1/3),防止竄氣。 這時(shí)打開頂部檢修門,冷卻一段時(shí)間后進(jìn)行檢修。
實(shí)現(xiàn)在線檢修功能:及時(shí)維修,減少故障停機(jī)次數(shù),提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,防止設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn),同時(shí)防止設(shè)備由小毛病發(fā)展到大毛病, 尤其破損濾袋及時(shí)更換,防止破袋冒灰到其它好的濾袋上,造成濾袋損壞。
7 進(jìn)風(fēng)管積灰
由于進(jìn)風(fēng)管有水平段,管內(nèi)風(fēng)速 低(5.8m/s),經(jīng)常會(huì)有積灰現(xiàn)象,造成各室風(fēng)量分配不均勻。為此,在進(jìn)風(fēng)管兩側(cè)加裝清掃裝置,消除進(jìn)風(fēng)管積灰,確保各室均風(fēng)。
8 更換密封
頂部檢修門有漏風(fēng)現(xiàn)象,各處密封元件有的損壞或老化,本次整改時(shí)將密封件全部更換成高溫橡膠密封件。
9 噴吹管加噴吹短管
由于原來(lái)噴吹管無(wú)噴吹短管,且開孔有偏移現(xiàn)象。因此利用焊接胎具定位,發(fā)現(xiàn)偏移的修正或重新開孔,然后焊接 DN40×50 短管,保證短管中心與開孔同心度Φ0.5mm,與噴吹主管中心線垂直度0.5mm。
10 改后效果
改造后,于 2009 年 7 月 8 日點(diǎn)窯啟動(dòng),該袋除塵器投入運(yùn)行,運(yùn)行后壓差保持在1 650~1 700Pa,進(jìn)口廢氣濃度 100g/m3 左右, 出口粉塵排放濃度 32mg/m3,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,10月通過環(huán)保部門的監(jiān)測(cè)驗(yàn)收。