河鋼宣鋼煉鐵廠3#燒結機配料系統改造降本增效
2016-04-01來源:環球破碎機網
3月11日下午,走進河鋼宣鋼煉鐵廠3#燒結機配料系統,五臺直徑近3米的圓盤給料機平穩的運行著,河鋼宣鋼檢修公司檢一車間職工程連明在一旁借助手電的光亮,緊緊盯著出料口處,觀察間隙是否均勻,之后他又逐一對每臺電機和減速機進行“聽診”……雖然早已過了下班的時間,但他并沒有著急離開,而是向崗位人員詢問當天設備的運行情況,當得到圓盤運行平穩的答復后,程連明才放心得離開。
配料圓盤系統是燒結機上料系統的重要組成部分,是燒結生產的首道工序。2015年10月份,煉鐵廠五套配料圓盤相繼出現轉不動、燒電機和
襯板磨漏等現象,而且鐵混料進入齒輪箱體,對圓盤傳動齒輪造成嚴重磨損,給生產帶來了巨大影響,整體上料速度、供給量也難以跟上,導致下道工序“吃不飽”。再加上被迫停機的影響,常常造成上料精度達不到生產要求的現象,下道工序也面臨“吃不好”的困惑。
程連明決定對設備進行攻關改造,他和工友們利用檢修時機,將料倉短節出料口由直徑2000mm縮小到1800mm,并抬高料倉短節圍圈上刮刀與圓盤襯板之間的出料間隙,降低圓盤轉動扭矩和運行阻力,解決了圓盤轉不動、不走料、燒電機的問題。同時,鉚焊組職工用鋼板自制了5套圓盤襯板,安裝后又在襯板上面加焊了Φ20mm鋼筋,并將其制作成網格狀,使襯板表面形成料磨料,有效減少了襯板的磨損,保護了圓盤內部齒輪箱體完好和傳動齒的潤滑。
改造實施后,五套圓盤系統運行狀況明顯改善,程連明又馬不停蹄地將設備壽命全周期管理融入到日常維護中,通過每天精確點檢,及時了解設備運行狀況,確保設備功能精度達到生產要求。如今,該設備已實現連續4個月零故障、滿負荷運行,不僅讓下道工序“吃飽”了,而且也“吃好”了,極大提高了燒結機成品配料的精度,有效保證了燒結
礦的質量和產量。經估算,改造后年可節約備件費用近40萬元,可謂一舉兩得。
責任編輯:宋欣
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