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金鐵3#高爐狠抓原燃料篩分 保證爐況穩(wěn)定順行實踐

2016-01-05來源:環(huán)球破碎機網(wǎng)

  夏濤   張明  王宏剛

  (甘肅金昌鐵業(yè)煉鐵廠)
  摘  要  金鐵煉鐵廠通過多重舉措,加強入爐原燃料篩分工作,減少入爐粉末,保證爐況順行的同時各項經(jīng)濟指標(biāo)也進一步提高。
  關(guān)鍵詞  原燃料  加強篩分改進篩子順行指標(biāo)
  1   前言
  2015年根據(jù)公司適應(yīng)新形勢下“限產(chǎn)升級”保生存、促發(fā)展的戰(zhàn)略部署,煉鐵廠在完成原燃料儲存任務(wù)后,燒結(jié)系統(tǒng)、球團系統(tǒng)先后在2014年底,2015年2月停機。高爐開始全部使用落地?zé)Y(jié)。由于燒結(jié)礦熔劑存在夾生、粒度合格率低,粒級組成不夠穩(wěn)定、自身FeO含量不穩(wěn)、TiO2含量高、強度較差等因素,導(dǎo)致粉化嚴(yán)重,轉(zhuǎn)粉率進一步升高。外購球團礦生球多、強度差(轉(zhuǎn)鼓強度只有76-78%)、粉末大,遇到雨雪天氣粉末黏在球上;另外進廠焦炭為濕法熄焦,水分較大,焦粉含量較高不可避免。面對這些情況,煉鐵廠領(lǐng)導(dǎo)用近年來抓520#高爐槽下篩分工作的成功經(jīng)驗(入爐粉末<5㎜的量由8-10%降低到5%,后來又降低到3%以下,為爐況順行提供了有力的保障),主動出擊狠抓3#爐槽下篩分工作,把入爐粉末降到1%以內(nèi)。“粗糧細作”彌補了原燃料質(zhì)量差的不足,改善了料柱透氣性,從源頭上避免入爐粉末在爐內(nèi)的聚集引發(fā)的爐況波動、崩懸料及爐墻結(jié)厚、渣皮不穩(wěn),特別是3#爐不僅擺脫了爐況穩(wěn)定性差的被動局面,而且在原燃料條件沒有好轉(zhuǎn),爐料結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜的情況下,爐況保持長期穩(wěn)定順行,各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)穩(wěn)步提升。
  2   加強篩分工作的措施
  ⑴2015年元月從上料工序入手,嚴(yán)格控制上料流量、3#皮帶料層厚度,確保了3#篩的篩粉效果,槽下增加篩底清理頻率并安排高爐副工長專門負責(zé)此項工作。上料作業(yè)區(qū)也加強了上料班的力量,在人員減少的情況下,安排責(zé)任心強的職工擔(dān)任上料班的崗(機)長、作業(yè)長,每天到現(xiàn)場跟蹤管理。煉鐵作業(yè)區(qū)卷揚工段也群策群力,出主意想辦法,做好篩底清理。由于全廠上下高度重視,2月初槽下篩粉<5㎜的粉末由以往的5-8%很快下降到2%左右,上倉<5㎜的粉末也由10%下降到5-6%。
  2.1改造槽上、槽下振動篩
  改造槽下振動篩取得令人滿意的效果。通過全廠上下共同努力,槽下<5㎜的粉末大幅度下降,對爐況的穩(wěn)定順行起到了“保駕”作用,高爐工長重視和關(guān)注程度得到根本性轉(zhuǎn)變和提高。廠部通過對比,加強篩粉工作后高爐各參數(shù)如:壓差、料柱透氣性、除塵灰等發(fā)生了變化,進一步要求三月份<5㎜粉末降到1%。對此卷揚工段和高爐值班室、廠部工藝設(shè)備組感到壓力非常大,在現(xiàn)場多次觀察認為,單靠提高清理篩底頻率的辦法已無法提高篩粉效果。因為3#爐振動篩有很大的缺陷,由于場地環(huán)境限制、篩子面極小且為梳式篩,粉末大、粒度小的原料容易堵塞篩底,下層極不容易清理。因此借鑒2#爐的棒條篩的結(jié)構(gòu)(棒條彈性好、料層容易控制、篩分效果好),首先在5#篩進行試驗,效率非常好,不僅篩分效果明顯(<5㎜的粉末在1%以內(nèi)),而且便于清理,縮短了清理時間。因此相繼對8#篩和1#振動篩進行了改造,3月份小于5㎜的粉末控制在了1%。
  隨著庫存時間的延長,成分穩(wěn)定強度好的燒結(jié)礦在1-4月生產(chǎn)中被消耗,剩余的為堆底料和當(dāng)時由于“花臉”、料溫高、FeO含量和堿度不合格時外接的燒結(jié)礦。粉化加劇,轉(zhuǎn)粉升高到30%左右,小粒級燒結(jié)礦增加,加之高爐配加外購球團生球比例高,在爐內(nèi)惡性膨脹爆裂粉化,料柱透氣性惡化,產(chǎn)生的粉末聚集,嚴(yán)重影響爐內(nèi)煤氣流分布,崩懸料增多,風(fēng)壓、風(fēng)量受限,產(chǎn)量降低。面對嚴(yán)峻的形勢,廠部要求多種手段并舉,以進一步降低入爐粉末,要求上倉<5㎜粉末由現(xiàn)在的4-5%進一步降低2%以下,槽下入爐<5㎜的粉末<0.5%,廠部、作業(yè)區(qū)每天進行抽查,對達不到要求的進行考核。上料作業(yè)區(qū)作業(yè)長借鑒了槽下篩分效率提高的經(jīng)驗,結(jié)合上料3#皮帶的特點,對3#篩子進行了針對性的改造,保留上層的“人字”篩,將下層“人字”更換為棒條篩,篩分效果明顯提高。上料時將燒結(jié)、球團和焦炭、焦丁錯開交替進行,降低焦炭、焦丁因水分高容易粘篩底的情況,同時提高了篩分效率和更便于清理,。
  2.2制定半倉上料制度
  燒結(jié)礦在運轉(zhuǎn)過程中增加粉末(-5㎜)量約2.6-10.3%,礦槽貯存增加的粉末量3.3-4.2%[1]。為減少燒結(jié)礦在轉(zhuǎn)運上料過程中的二次破碎,廠部制定更加嚴(yán)格的上料制度,倉位不得低于60%,嚴(yán)禁低料位、空料位卸料,既提高了燒結(jié)礦的利用率,又減少了入爐粉末。
  3        實施效果
  實施效果見表1。
  表1  3#號高爐主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)與入爐粉末變化前后對比
  備注:3#爐入爐焦炭灰分17.8%,硫分0.9%,爐料結(jié)構(gòu):燒結(jié)礦75%+球團22%+鈦礦3%,綜合入爐品位52.5%左右。
  煉鐵廠一方面通過狠抓上倉、槽下篩粉工作,另一方面加強燒結(jié)、球團各控制參數(shù)及操作過程的監(jiān)控,進一步提高二者的強度。入爐粉末從2015年元月開始,大幅度減少,4月份以后<5㎜粉末降到0.8%以下,個別時間段在0.5%左右。3#高爐爐況順行程度明顯改善,爐內(nèi)煤氣分布趨于合理,不僅負荷穩(wěn)步提高,燃料比降低而且爐溫穩(wěn)定率也得以提高,縮小了硅偏差,保證了3#高爐低鈦渣的冶煉。
  4   結(jié)論
  穩(wěn)定順行是高爐冶煉的靈魂和永恒的主題,在鋼鐵市場同質(zhì)化嚴(yán)重,產(chǎn)能過剩,競爭日益加劇的今天,只有“提質(zhì)降耗”進一步降低成本企業(yè)才有立足之地。作為企業(yè)“降本增效”主體的金鐵煉鐵廠,緊緊圍繞高爐生產(chǎn),把“優(yōu)質(zhì)高效煉鐵”和“經(jīng)濟煉鐵”有機地結(jié)合起來,立足實際制定科學(xué)合理的操作方針,及時準(zhǔn)確地做好中部調(diào)劑,狠抓篩分工作不放松,粗糧細作,確保高爐爐況穩(wěn)定順行,實現(xiàn)高爐生產(chǎn)的“高效、優(yōu)質(zhì)、低耗、長壽、環(huán)保”。
  5   參考文獻
  [1]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[m] .北京冶金工業(yè)出版社,2002

文關(guān)鍵詞:

篩分 粉末

責(zé)任編輯:宋欣
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