北元化工分公司圓滿完成了2#濃縮機軸承更換
2016-05-12來源:環球破碎機網

近期,北元化工分公司圓滿完成了2#
濃縮機軸承更換及維護保養工作。2#濃縮機重達25噸,軸承寬度為1米,分拆卸、更換維護、安裝三個階段進行。
濃縮機主要由圓形濃縮池和耙式刮泥機兩大部分組成,是發生器制取乙炔過程中產生的電石泥渣漿沉降輸送的重要設備,負責電石渣漿固體漿液的濃縮輸送和凈化。從2009年安裝投用以來,在堿性環境中連續運行將近7個年頭,已經超出軸承使用壽命,為了避免因濃縮機突然故障,影響到生產系統負荷穩定,造成環境污染事故,該公司抓住生產運行穩定機遇,自主調整內部生產負荷,在生產系統安全平衡下,開始2#濃縮機更換工作。
在確定2#濃縮機自主維修方案后,該公司落實檢修
項目風險評價分析及檢修過程安全控制措施,組織相關人員深入現場進行項目模擬檢修及維修材料、工器具檢查確認,制定檢修方案及生產負荷平衡計劃。在各項安全措施落實后,檢修第一天早上,所有檢修人員、項目負責人、廠長集結到位,在技術交底、安全措施審查后,所有人員開始了緊張忙碌的拆卸工作。檢修人員有的站在高空渣漿管道上拆卸螺絲、懸掛吊鉤,猶如高空走鋼絲,有的趴在濃縮機上切割生銹的螺絲,猶如倒掛金鉤,有的在高高的管廊架進行盲板抽堵作業,猶如騰云駕霧……雖然作業點多、人員分散,但所有檢修人員絲毫不敢大意,嚴格執行項目檢修措施要求,認真聽從廠長、技術員指揮,在300噸吊車的配合下,2#濃縮機的渣漿管線、耙架、中心支架、軸承、濃縮機機體被一一拆卸并平穩的吊裝在地面上。
檢修第二天,檢修人員在項目負責人的統一安排下,展開了對濃縮機軸承更換及部件維護的實戰工作,在軸承更換及部件維護工作中,檢修人員、崗位人員、電儀人員穿梭在更換軸承的檢修廠房,打磨腐蝕部件、焊接設備缺陷的生產現場,潤滑電機的濃縮機操作平臺,清理濃縮池的濃縮池內,時而傳來叮咚的敲打聲,時而傳來吱吱的焊接聲,在這些悅耳動聽的音樂旋律中他們用行動詮釋自己的職責,各司其職發揮自己的專業技術,同時對這個龐然大物的各部件進行數據研究和記載,為以后的工作積累經驗。
檢修第三天,開始了設備恢復安裝工作,大家都知道,安裝過程中不管是配合間隙還是找正都需要很高的精度,之前,類似設備維護都有廠家參與維保,為了實現降本增效,這次安裝2#濃縮機采取自主維修,面對缺少廠家技術指導,乙炔分廠的這群年輕人迎難而上,分廠五位廠長現場進行指導和作業安全管控。為了減少拆卸、安裝反復作業,檢修人員聚精會神,對接、擺放、螺栓固定、拆盲板、加電纜、焊接護欄、裝爬齒,完成了一系列復雜的作業過程。不到6個小時這個龐然大物就已安裝到位,比計劃提前了兩個小時。
此次濃縮機維護保養,打破往年大型設備維護保養依靠施工單位及設備廠家的慣例,為公司節約設備維修成本近7萬元。
責任編輯:宋欣
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