1.碎礦系統(tǒng)的設(shè)計原則及改造
1.1設(shè)計原則
(1)遵守“多碎少磨”的選礦設(shè)計理念,降低入磨粉礦粒度,設(shè)計碎礦產(chǎn)品粒度-10mm的≥95%。
(2)碎礦系統(tǒng)開車時間控制在18h左右,碎礦系統(tǒng)小時處理能力達(dá)到260t以上,保證碎礦系統(tǒng)設(shè)備有充足的時間進(jìn)行維修和維護(hù)。
(3)采用當(dāng)今先進(jìn)的碎礦設(shè)備,提高選礦設(shè)備生產(chǎn)效率和自動化水平。
1.2改造措施
(1)振動給礦 ZZF5.6×1.2-12°/5.5×2型振動放礦機(jī)由于角度較小,給礦能力不足,故安裝1臺傾角為15°的ZZF5.6×1.2型振動放礦機(jī)以滿足給礦需要。
(2)破碎機(jī)換型 原中碎破碎機(jī)更換為諾德伯格HP300型標(biāo)準(zhǔn)圓錐破碎機(jī),原細(xì)碎破碎機(jī)更換為諾德伯格HP4型短頭圓錐破碎機(jī)。
(3)振動篩換型 YA1848型單層圓振動篩更換為2YA2460型雙層圓振動篩,振動篩上層篩孔為25mm×30mm,下層篩孔為10mm×10mm。2臺篩子下層篩均為聚氨酯編網(wǎng),增加了篩子的篩分效率。(4)帶式輸送機(jī)改造 原破碎帶式輸送機(jī)均為1500t/d系統(tǒng)配置,增產(chǎn)到4000t/d后,帶式輸送機(jī)運(yùn)輸能力及膠帶支架強(qiáng)度均不能滿足生產(chǎn)需要。
為此,制定如下改造方案:
①2,3,4號帶式輸送機(jī)更換減速機(jī),提高膠帶轉(zhuǎn)速,由原來的1.25m/s提高到1.97m/s;
②對膠帶支架進(jìn)行加固處理。
2.改造后的問題和措施
細(xì)碎HP4型圓錐破碎機(jī)由于循環(huán)負(fù)荷過大,出現(xiàn)電流過大,甚至達(dá)到了警戒電流500A。造成破碎機(jī)循環(huán)負(fù)荷過大的主要原因有:
①中碎HP300型圓錐破碎機(jī)破碎效率偏低,由于井下粗碎產(chǎn)品粒度過大,造成破碎機(jī)達(dá)不到擠滿給礦,運(yùn)轉(zhuǎn)電流長期處于120A左右的較低狀態(tài)運(yùn)行;
②由于4號帶式輸送機(jī)帶速提高,造成進(jìn)入閉路篩分的物料流速提高,篩分時間縮短,影響篩子的篩分效率。
針對以上問題,采取了以下2項改造措施,使HP4型圓錐破碎機(jī)電流明顯下降,基本穩(wěn)定在300A左右,從而有效地保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定進(jìn)行。
(1)嚴(yán)格控制粗碎產(chǎn)品粒度,確保≤200mm,并在原礦倉處新加1臺錘式破碎機(jī)用于破碎大塊礦石,合理調(diào)整HP300型與HP4型2臺破碎機(jī)的排礦口,均衡負(fù)荷率。
(2)閉路篩分給礦漏斗分料臺鋪設(shè)橡膠襯板,用于延緩礦石流速。同時調(diào)整振動篩上層篩孔徑,變?yōu)?0mm×25mm,合理分配上、下層篩負(fù)荷率,進(jìn)而提高篩子篩分效率,篩分效率由以前的60%提高到85%
3.結(jié)語
金礦破碎系統(tǒng)擴(kuò)建改造后,已經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)1年多,基本達(dá)到了設(shè)計要求,碎礦產(chǎn)品粒度達(dá)到-10mm的≥95%,破碎系統(tǒng)處理能力達(dá)到260t/h以上。
目前破碎系統(tǒng)開車時間可以控制在18h左右,設(shè)備維護(hù)修理有了時間保證,促進(jìn)了設(shè)備的良好運(yùn)行,減少了設(shè)備故障;破碎噸礦電耗從改造前的2.68kW·h/t逐步下降到目前的2.1kW·h/t,每年可節(jié)省電費(fèi)50余萬元。同時,破碎系統(tǒng)的成功改造為選礦車間磨浮系統(tǒng)4000t/d順利達(dá)產(chǎn)創(chuàng)造了前提條件。
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