作為水泥生產者不斷尋求經濟合理的原材料,提高產品質量是我們永恒的追求目標。為此,山東棗莊中聯水泥有限公司生產品質部經過認真調研,與2011 年10月開始做了鋼渣代替鐵石尾砂生產水泥熟料的試驗。
經過一年多的試驗證明,鋼渣配料不僅可以代替鐵石尾砂這種原材料,而且還可以提高生料的易燒性,是一種促進熟料形成的晶體。熟料產量、質量都得到了明顯的提高,取得了明顯的經濟效益。
鋼渣是煉鋼時產生的廢渣,是一種工業廢棄物。它是在1500℃~1700℃高溫下形成,冷卻后,液態變成固態塊狀。一般為深灰和深褐色,主要有鈣、鐵、鎂、硅、鋁等氧化物組成。主要礦物相有硅酸三鈣、硅酸二鈣、鐵鋁酸鈣等。
過去利用比較初級一般都是填坑鋪路或是找一廢棄地存放。該公司認為鋼渣里面有生產水泥熟料所需的主要元素鐵鋁鈣鎂硅,它的鐵含量同鐵石尾砂含量相當。他的礦物相也同硅酸鹽水泥熟料相似,可否用它作為原材料代替鐵石尾砂生產熟料呢?
該公司對鋼渣進行了化學分析,并按原有熟料的控制目標值進行配料,各原材料化學成分及配比。
在鋼渣粉磨的第一天,工作就遇到了難題,生料磨臺時特低。沒用鋼渣前該公司臺時是220噸/小時,用鋼渣后,由于鋼渣硬難磨,臺時降到了180噸/小時,為此該公司沒有卻步,而是分析原因想對策。
任何事都有一個適應的過程,生料磨機配適應了原先的原材料,而不適合現在的鋼渣,所以又往磨內多加了一些鋼球,結果效果很好。臺時在不斷的提高,經過10余天的努力臺時達到了215噸/小時。
雖然生料臺時低,但在煅燒過程中,卻給了該公司很大的鼓舞。熟料飽和0.90左右,而游離鈣都在0.40以下,用煤也相對少了些,日產2000噸的窯喂料量從200噸/小時提高到210噸/小時。等3天抗壓強度出來之后,更讓人驚喜,提高了1MPa多。
經分析鋼渣在熟料煅燒中起到“誘導結晶”的作用,可以顯著改善生料的易燒性,降低液相生成溫度及液相黏度,加速硅酸鹽熟料礦物的形成,促進C2S對f-CaO的吸收。
但隨著時間的推移,該公司遇到了另一個難題,窯尾窯皮較厚,甚至形成結圈,導致窯尾漏料。為此在配料上改變了原料配比,提高熟料的石灰飽和系數和硅酸率,降低了液相量。調整前后熟料三率值控制范圍。
在燒成操作上,該公司考慮到鋼渣不需要經過CaO3的分解過程,吸熱較少,并且鋼渣中MgO含量較高,液相出現得早。所以降低了分解爐出口溫度的控制,由原來的885℃降到875℃,頭煤有原來的6.8噸/小時降到了6.6噸/小時。
上兩項措施起到了良好效果,在產量和質量上都獲得了大豐收,而且生產成本也降低了。兩個月后,該公司對熟料平均強度作了統計,3天強度提高了1.7MPa,28天強度提高了1.4MPa。
在日產2000噸窯試驗成功后,該公司把鋼渣推廣到日產5000噸的窯上,不論是產量、質量還是效益方面都非常理想。從鋼渣運用的成功得到啟發,不要墨守成規,配料上的小調整,操作上的小變化都會獲得意想不到的效果。
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