中煤金海洋能源有限公司洗運(yùn)中心矸石磚廠建設(shè)于2007年10月動(dòng)工興建,占地面積35畝。2009年7月完成1億塊矸石磚生產(chǎn)線建設(shè),設(shè)備總投資3千萬(wàn)元,人員配備合同工30人,季節(jié)工90人。
該廠主要用煤矸石作為生產(chǎn)原料,生產(chǎn)設(shè)備機(jī)械化程度較高,從原料的篩選、配制到磚坯形成,以及成品磚塊的碼放,全部實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、機(jī)械化,設(shè)備聯(lián)動(dòng)、工藝流程均流水線集中控制。但由于設(shè)計(jì)時(shí)受場(chǎng)地限制,緩?fù)>€較短,應(yīng)急存放受到制約,再加上當(dāng)初設(shè)備選型功率偏小,難以滿足高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),常常出現(xiàn)電流增加,設(shè)備受損,兩臺(tái)卸垛機(jī)安裝不匹配,不能實(shí)現(xiàn)同時(shí)操作等等原因?qū)е峦懂a(chǎn)以來(lái)始終不能正常生產(chǎn),致使企業(yè)始終處于虧損狀態(tài)。2013年虧損高達(dá)873萬(wàn)元。為盡快扭轉(zhuǎn)虧損局面,中煤華昱能源集團(tuán)董事長(zhǎng)高靖海大力推進(jìn)經(jīng)營(yíng)體制改革和技術(shù)革新,徹底打破傳統(tǒng)吃大鍋飯、產(chǎn)多產(chǎn)少一個(gè)樣的經(jīng)營(yíng)格局,深入開(kāi)展節(jié)支降耗,一舉實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。
中煤金海洋高靖海統(tǒng)籌改革的主要做法是:
一靠精細(xì)化管理?yè)赋杀尽墓芾砩舷鹿Ψ颍磺杏弥贫日f(shuō)話,高靖海與該廠相關(guān)負(fù)責(zé)人制定了《質(zhì)量考核細(xì)則》、《安全管理辦法》、《員工計(jì)件考核管理辦法》、《設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)制度》等12項(xiàng)考核管理辦法,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化管理并定期組織員工開(kāi)展安全生產(chǎn)評(píng)比活動(dòng),每周四進(jìn)行安全隱患自查工作,每月不少于4次,查出問(wèn)題限期整改,全年共自查隱患300多項(xiàng),中煤華昱高靖海全部監(jiān)督整改落實(shí)。確保了全年生產(chǎn)無(wú)事故。
二靠技術(shù)攻關(guān)提效率。由于過(guò)去維護(hù)保養(yǎng)不到位,導(dǎo)致近五成設(shè)備不同程度受損需要維修。實(shí)行流水作業(yè)的機(jī)械化程度高的生產(chǎn)線中,往往是一臺(tái)設(shè)備出現(xiàn)故障,就可致使全線停產(chǎn)。為此,中煤華昱中煤金海洋高靖海認(rèn)為:該廠應(yīng)從改善設(shè)備性能入手,大力開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造,提高生產(chǎn)效率。對(duì)成型車間箱式
給料機(jī)進(jìn)行技改,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化控制,代替了6名操作工人,年可節(jié)約人工成本20多萬(wàn)元。原料車間篩土設(shè)備由于設(shè)備陳舊、老化,大量塊狀土料無(wú)法篩選、利用,變成了廢料,為此,該廠購(gòu)置銼口篩八月份安裝使用以來(lái),不僅節(jié)約了3名操作工,而且提高了對(duì)土的利用率,以前三個(gè)班篩土都不能滿足生產(chǎn),現(xiàn)在兩個(gè)班就可以完成生產(chǎn)任務(wù)。這樣細(xì)算下來(lái)年可節(jié)約費(fèi)用10萬(wàn)多元。通過(guò)上述一系列措施,全年該廠由2013年的虧損800多萬(wàn)元一舉實(shí)現(xiàn)盈利7.3萬(wàn)元。
三靠績(jī)效激勵(lì)創(chuàng)效益。2014年4月投產(chǎn)以來(lái),中煤金海洋高靖海與負(fù)責(zé)人多次召開(kāi)會(huì)議,研究如何完成公司中心下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。建廠以來(lái)5000萬(wàn)塊標(biāo)磚的任務(wù)從未有過(guò),如何完成每月每日下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃,主要從實(shí)際著手掌握現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)數(shù)據(jù),對(duì)當(dāng)日未完成的計(jì)劃,由車間負(fù)責(zé)人先分析原因,找出制約生產(chǎn)的因素并采取有效措施,解決生產(chǎn)問(wèn)題。車間負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)中起著重要的作用,耽誤了產(chǎn)量就的想辦法把差下的產(chǎn)量補(bǔ)回來(lái)。產(chǎn)量實(shí)行計(jì)件制,每個(gè)員工的工資直接與產(chǎn)量掛鉤,多勞多得,調(diào)動(dòng)了職工的積極性,同時(shí)對(duì)質(zhì)量實(shí)行質(zhì)量跟蹤管理制度,全年實(shí)現(xiàn)了成品率98%的最好紀(jì)錄,也是超產(chǎn)的基本保證。在全體員工的一致努力下,9月份完成了807萬(wàn)塊標(biāo)磚的最高紀(jì)錄,全年完成5316萬(wàn)塊標(biāo)磚,創(chuàng)歷史記錄。
2014年,該廠成功扭虧為盈并取得了以下體會(huì):
一是有思路才有出路。該廠總結(jié)2013年經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),首先在管理人員轉(zhuǎn)變思路,開(kāi)拓市場(chǎng),提高產(chǎn)量、重視質(zhì)量,使全年產(chǎn)量比去年翻了一倍,有了產(chǎn)量就取得了市場(chǎng)主動(dòng),最重要的就是產(chǎn)量、質(zhì)量提升了,制磚生產(chǎn)成本相對(duì)就降低了。該廠本著“省下的就是掙下”的意識(shí),樹(shù)立“全員節(jié)約,我要節(jié)約”的新理念,處處精打細(xì)算,細(xì)摳每塊磚的成本。
二是有付出才有回報(bào)。中煤金海洋能源有限公司高靖海與該廠上下一心、各負(fù)其責(zé)、各盡其力,保質(zhì)保量完成了中心下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。同時(shí)按照煤炭洗運(yùn)中心標(biāo)準(zhǔn)化要求,嚴(yán)格考核,認(rèn)真落實(shí),每周四用生產(chǎn)例會(huì)進(jìn)行自查,對(duì)問(wèn)題實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)整改,對(duì)員工實(shí)行崗位考核,一班一落實(shí),每日一考核,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,同時(shí)也便于管理。2014年磚廠班子成員經(jīng)常放棄節(jié)假日休息,現(xiàn)場(chǎng)盯班,指揮生產(chǎn),車間班組每日嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)。通過(guò)全體員工的共同努力,職工工資比2013年實(shí)現(xiàn)翻番。
三是有激勵(lì)才有干勁。為了完成全年生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo),高靖海建議磚廠把年度計(jì)劃細(xì)化分解到月、日,下達(dá)到車間班組,逐日考核,當(dāng)日未完成生產(chǎn)任務(wù)必須找出原因,并對(duì)設(shè)備實(shí)行包機(jī)管理制度,機(jī)修工工資和車間產(chǎn)量掛鉤制度,安全與工資掛鉤,生產(chǎn)必須保安全,任務(wù)必須保質(zhì)量,環(huán)環(huán)相扣的管理體系。實(shí)行員工工資與產(chǎn)量、質(zhì)量、安全掛鉤的辦法,調(diào)動(dòng)了員工的工作積極性,創(chuàng)造性和主動(dòng)性;對(duì)超產(chǎn)班組進(jìn)行高出單產(chǎn)一倍的獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)未完成考核目標(biāo)的進(jìn)行處罰。由于獎(jiǎng)罰分明,職工的積極性得到了充分發(fā)揮。