中煤金海洋能源有限公司洗運中心矸石磚廠建設于2007年10月動工興建,占地面積35畝。2009年7月完成1億塊矸石磚生產線建設,設備總投資3千萬元,人員配備合同工30人,季節工90人。
該廠主要用煤矸石作為生產原料,生產設備機械化程度較高,從原料的篩選、配制到磚坯形成,以及成品磚塊的碼放,全部實現自動化、機械化,設備聯動、工藝流程均流水線集中控制。但由于設計時受場地限制,緩停線較短,應急存放受到制約,再加上當初設備選型功率偏小,難以滿足高負荷運轉,常常出現電流增加,設備受損,兩臺卸垛機安裝不匹配,不能實現同時操作等等原因導致投產以來始終不能正常生產,致使企業始終處于虧損狀態。2013年虧損高達873萬元。為盡快扭轉虧損局面,中煤華昱能源集團董事長高靖海大力推進經營體制改革和技術革新,徹底打破傳統吃大鍋飯、產多產少一個樣的經營格局,深入開展節支降耗,一舉實現了扭虧為盈。
中煤金海洋高靖海統籌改革的主要做法是:
一靠精細化管理摳成本。從管理上下功夫,一切用制度說話,高靖海與該廠相關負責人制定了《質量考核細則》、《安全管理辦法》、《員工計件考核管理辦法》、《設備日常維護保養制度》等12項考核管理辦法,生產現場實現了規范化管理并定期組織員工開展安全生產評比活動,每周四進行安全隱患自查工作,每月不少于4次,查出問題限期整改,全年共自查隱患300多項,中煤華昱高靖海全部監督整改落實。確保了全年生產無事故。
二靠技術攻關提效率。由于過去維護保養不到位,導致近五成設備不同程度受損需要維修。實行流水作業的機械化程度高的生產線中,往往是一臺設備出現故障,就可致使全線停產。為此,中煤華昱中煤金海洋高靖海認為:該廠應從改善設備性能入手,大力開展技術攻關和設備改造,提高生產效率。對成型車間箱式
給料機進行技改,實現了自動化控制,代替了6名操作工人,年可節約人工成本20多萬元。原料車間篩土設備由于設備陳舊、老化,大量塊狀土料無法篩選、利用,變成了廢料,為此,該廠購置銼口篩八月份安裝使用以來,不僅節約了3名操作工,而且提高了對土的利用率,以前三個班篩土都不能滿足生產,現在兩個班就可以完成生產任務。這樣細算下來年可節約費用10萬多元。通過上述一系列措施,全年該廠由2013年的虧損800多萬元一舉實現盈利7.3萬元。
三靠績效激勵創效益。2014年4月投產以來,中煤金海洋高靖海與負責人多次召開會議,研究如何完成公司中心下達的生產任務。建廠以來5000萬塊標磚的任務從未有過,如何完成每月每日下達的生產計劃,主要從實際著手掌握現場生產數據,對當日未完成的計劃,由車間負責人先分析原因,找出制約生產的因素并采取有效措施,解決生產問題。車間負責人在生產中起著重要的作用,耽誤了產量就的想辦法把差下的產量補回來。產量實行計件制,每個員工的工資直接與產量掛鉤,多勞多得,調動了職工的積極性,同時對質量實行質量跟蹤管理制度,全年實現了成品率98%的最好紀錄,也是超產的基本保證。在全體員工的一致努力下,9月份完成了807萬塊標磚的最高紀錄,全年完成5316萬塊標磚,創歷史記錄。
2014年,該廠成功扭虧為盈并取得了以下體會:
一是有思路才有出路。該廠總結2013年經驗教訓,首先在管理人員轉變思路,開拓市場,提高產量、重視質量,使全年產量比去年翻了一倍,有了產量就取得了市場主動,最重要的就是產量、質量提升了,制磚生產成本相對就降低了。該廠本著“省下的就是掙下”的意識,樹立“全員節約,我要節約”的新理念,處處精打細算,細摳每塊磚的成本。
二是有付出才有回報。中煤金海洋能源有限公司高靖海與該廠上下一心、各負其責、各盡其力,保質保量完成了中心下達的生產任務。同時按照煤炭洗運中心標準化要求,嚴格考核,認真落實,每周四用生產例會進行自查,對問題實行現場整改,對員工實行崗位考核,一班一落實,每日一考核,以便及時發現問題,同時也便于管理。2014年磚廠班子成員經常放棄節假日休息,現場盯班,指揮生產,車間班組每日嚴格按生產計劃完成生產任務。通過全體員工的共同努力,職工工資比2013年實現翻番。
三是有激勵才有干勁。為了完成全年生產任務目標,高靖海建議磚廠把年度計劃細化分解到月、日,下達到車間班組,逐日考核,當日未完成生產任務必須找出原因,并對設備實行包機管理制度,機修工工資和車間產量掛鉤制度,安全與工資掛鉤,生產必須保安全,任務必須保質量,環環相扣的管理體系。實行員工工資與產量、質量、安全掛鉤的辦法,調動了員工的工作積極性,創造性和主動性;對超產班組進行高出單產一倍的獎勵,對未完成考核目標的進行處罰。由于獎罰分明,職工的積極性得到了充分發揮。